【降本增效】備煤車間、動力車間和電氣車間實施降本增效措施發表時間:2020-05-05 17:34 公司備煤車間、動力車間和電氣車間立足自身實際,從生產工藝運行、設備技術改進、修舊利廢、物料消耗等諸多環節實施降本增效措施,取得了明顯的安環效益和經濟效益。 1.優化生產運行 ◆備煤車間和電氣車間根據生產實際,對預破碎和刮板機連鎖啟動方式進行優化,增加接觸器,實現單臺啟停。每日刮板機停運3小時,年可節約電量1.8萬度,年可實現經濟效益8100元。 ◆備煤車間優化預破碎和混合破碎生產運行,采取錯峰運行方式,年可節約電費50.5萬元。 ◆動力車間優化變壓器系統運行方式,充分利用無功補償設備,適時投切電容器,實現無功功率就地補償,有效減少線路、變壓器損耗和電壓損失,年可節約電費約12萬元。 ◆電氣車間優化備煤車間4#配電室和焦化一廠煉焦車間5#配電室兩臺變壓器(每臺容量為1600KVA)運行方式,由原來的熱備運行方式轉換為單臺斷電交換運行方式。單臺變壓器空載每小時耗電量為16.2度,經計算,全年兩臺共節省電283824度,核計12.8萬元。 2.改進設施設備 ◆備煤車間延長1#、2#葉輪給煤機導料槽,使受煤槽內精煤順著導料槽落至皮帶,不僅緩解了精煤對輸送皮帶的沖擊,有效消除因落煤不正導致皮帶跑偏的安全隱患,降低了檢維修成本,而且減少了粉塵污染,大大改善了現場環境。 ◆備煤車間112、201B、B118、B20溜槽用激光對射裝置取代原堵煤裝置,當溜槽內出現堵煤現象時,上游皮帶實現連鎖停車,既防止設備重負荷運行和皮帶打滑,確保上游皮帶安全,又降低了運行成本。 ◆煤氣儲配站技改壓縮機注油器加油裝置,制作、安裝油箱,通過管道直接連接至注油器,閥門控制注油取代原來人工提桶注油的傳統方式,實現了自動、精準注油,不僅提高了工作效率,降低了可控成本消耗,而且解決了“跑、冒、滴、漏”問題,改善了現場環境。根據現有5臺壓縮機缸體實際潤滑情況,可節省100#空壓機油7.5kg/日。 ◆動力車間供熱站對引風機、給水泵、取樣器進行技改,通過加裝管道,使得冷卻水直接回收至生水箱,實現了水資源的循環利用,據計算,每小時可節約11噸水。 ◆動力車間和電氣車間根據實際照明需要,對所轄區域內照明線路技改,限開照明燈192盞(平均每盞36瓦),按每日照明時間為2小時計算,年可節電約5046度,核計約2270元,而且降低了照明燈消耗量。 3.修舊利廢 ◆動力車間儀表科對廢舊儀表儀器及通訊工具進行修舊利廢,實現二次利用,再次發揮其使用價值。維修對講機10個,化產車間脫硫廢液提鹽工段濃縮釜放料閥電動閥1個、粗苯中間槽液位調節閥和脫硫再生塔A空氣流量調節閥閥門定位器2個、凈化集控室電腦1臺、脫硫再生塔B脫硫液溫度熱電阻1個,煤氣儲配站組合閥行程開關2個。 公司各車間圍繞降本增效目標,深入開展節能降耗、降本增效活動,多角度挖掘降本增效潛能,用實際行動踐行企業主人翁責任擔當精神,使公司降本增效初見成效。公司希望各單位繼續引深降本增效活動,細化、量化成本核算指標,加大生產可控成本和各項管理費用的管控力度,確保公司降本增效活動見到實效。
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